鎮海煉化大乙烯裝置繼首個生產周期連續運行超1400天之后,如期完成1384項檢修和37項改造,實現“停得下,修得好,開得起”,為“穩得住,長周期,出效益”奠定了基礎
“祝賀鎮海煉化大乙烯圓滿完成檢修并成功投產!感謝你們用高度的責任心和無私奉獻的辛勤付出實現了‘停得下,修得好,開得起’目標,希望你們繼續努力,實現‘穩得住,長周期,出效益’的更高目標,為石化夢添光彩,為世界一流做貢獻。”
7月2日18時,鎮海煉化乙烯龍頭裝置乙烯裂解產出乙烯產品,經檢驗全部合格,標志著鎮海煉化100萬噸/年乙烯工程首次檢修改造圓滿成功。當晚,傅成玉董事長向鎮海煉化發去上述短信。
鎮海乙烯工程建成投產于2010年4月20日,首個生產周期連續運行時間超過1400天。根據所羅門全球乙烯績效指標體系,鎮海乙烯3項主要技術經濟指標列入全球第一群組。
5月18日,裝置切斷進料。鎮海煉化在總部指導幫助下,圍繞打造國內大乙烯“首個生產運行周期樣板”和“大修改造樣板”兩大目標,與參與檢修改造的兄弟企業團結協作,經過45天的緊張工作,完成了1384項檢修和37項改造任務,停開工沒有發生安全環保事件,特別是高架火炬停工沒有燃放、開工僅短時燃放,實現了“停得下,修得好,開得起”的階段性目標,為裝置后期的安穩運行奠定了堅實基礎。
“三分檢修七分準備”。近5億元的資金投入,總進度45天兩頭見產品,大乙烯檢修改造工作量之大、時間之緊迫前所未有。早在2013年4月,鎮海煉化就正式建立了“公司領導小組—停開工/檢修改造總指揮部—分指揮部—項目團隊”的指揮組織體系,全面明確各方的管理權限與職責。HSE準備更是早在2012年9月就開始了。該公司分別組隊到天津中沙乙烯、福建乙烯等兄弟企業學習停開工經驗,隨后制定了《停工大修改造HSE工作策劃書》等規范。在技術準備上,停開工方案在2013年就開始編制,總體網絡共修訂了8個版本,同時編制了262個施工方案、20個檢修質量專項管理辦法,以及簡單實用的《質量控制口袋書》。物資準備實行倒排節點,責任到人,未發生因物資滯后影響大修進度的事件。
一分布置九分落實。根據停工檢修改造各階段工作節點圖,鎮海煉化有序推進各項工作,發布停工檢修改造專項考核辦法,對鎮海煉化內部4家單位考核5次,對所有承包商在大修中的表現進行評分,名次與今后的項目承接招標業績掛鉤。裂解氣壓縮機相當于乙烯裝置心臟,是整個檢修的主線。鎮海乙烯檢修完成三大壓縮機組檢修、反應器換催化劑、乙烯聯鎖自控升級改造、環氧乙烷精制塔擴能改造等重點項目,集中解決了首個運行周期中急冷油塔壓差高、丁二烯抽提裝置容易聚合等難題,確保問題不帶入下一個運行周期。在開工過程中,鎮海煉化探索新方法,引入天然氣進行預冷,建立系統循環,然后投入裂解料開工。與引氮氣再用天然氣置換的方法相比,縮短了兩個多小時的開工時間,增強了安全性。鎮海乙烯停工時沒有噪聲、異味,回收物料2300噸,成功實現停工不燃放高架火炬的目標,減少損失1000萬元,達到經濟、環保目的。
檢修期間,該公司黨委開展“與檢修同行、七比做貢獻”主題競賽活動,各級黨、工、團組織在大修中發揮積極作用。檢修正逢梅雨季節,“不穿雨衣一身濕,穿著雨衣一身汗”,參戰人員克服困難,投入檢修改造工作中。
7月2日,大乙烯如期完成檢修改造,成功投產。同一天,鎮海煉化原油加工量突破千萬噸大關,達到1000.7萬噸。在上半年完成兩個批次檢修,生產形勢復雜的情況下,鎮海煉化整體效益依然保持較強優勢,繼續處于領跑位置。
(來源:中國石化報)