位于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟的大唐多倫煤化工公司自建設(shè)以來,始終秉承建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)的理念,不斷加大環(huán)保投入,持續(xù)提高環(huán)保績效。在試車期間資金極為緊張的情況下,仍堅持投入資金7.226億元,在原有環(huán)評批復(fù)污水處理站、脫硫等環(huán)保設(shè)施的基礎(chǔ)上,新建、改建了部分環(huán)保裝置和設(shè)施。
優(yōu)化新建廢水處理裝置。多倫煤化工原有污水處理站工藝為“SBR+多介質(zhì)過濾+活性炭吸附”流程,設(shè)計能力300m3/h。但隨著化工裝置調(diào)試,發(fā)現(xiàn)與原設(shè)計值相比,實(shí)際水質(zhì)水量偏差較大,并且新增廢水470 m3/h,導(dǎo)致原有污水處理站不能滿足實(shí)際生產(chǎn)廢水處理的需要,且因含鹽較高不能達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。為此,多倫煤化工于2011年7月投資3.2億元新增一套占地面積為55000m2的污水處理裝置,包括:低鹽處理、濃鹽處理、蒸發(fā)結(jié)晶三個單元。至2013年底,新增污水處理項(xiàng)目全部投運(yùn),為實(shí)現(xiàn)污水“零排放”起到重要作用。
加大動力脫硫及脫硝技改。多倫煤化工動力分廠是煤基烯烴項(xiàng)目配套建設(shè)的自備電廠,負(fù)責(zé)向化工區(qū)供汽、供電及供熱。建有5臺420噸/小時煤粉鍋爐、2臺100兆瓦抽凝式直接空冷發(fā)電機(jī)組和1臺80兆瓦抽背機(jī)組,配套建設(shè)1套脫硫裝置(1臺吸收塔),采用石灰石?—石膏濕法(5爐1塔)脫硫工藝。試運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)脫硫能力不足,正在新增一臺吸收塔的技改和建設(shè)脫硝裝置。目前新增脫硫塔工程已于2014年4月1日建成投運(yùn),實(shí)現(xiàn)二氧化硫達(dá)標(biāo)排放。脫硝技改工程土建已完工,現(xiàn)正進(jìn)行設(shè)備安裝,其中脫硝2#、3#爐安裝工作已經(jīng)結(jié)束,全部脫硝工程計劃2014年10月結(jié)束,11月份具備投運(yùn)條件。為了減少工藝廢氣排放對周邊的環(huán)境影響,將原工藝廢氣排放筒由原來62米提高到144米,并遷址廠區(qū)內(nèi)距居住區(qū)較遠(yuǎn)的位置。
目前,多倫煤化工項(xiàng)目固體廢物(動力灰、渣、石膏及化工氣化灰渣、污水處理污泥)在灰場實(shí)現(xiàn)了分區(qū)堆放、規(guī)范儲存。為落實(shí)環(huán)評批復(fù)危險廢物處置措施,最大限度減少環(huán)境風(fēng)險,正在建設(shè)危廢填埋場,計劃2014年9月投入使用。
(來源:新華網(wǎng) )