國家煤化工網訊 日前,山西焦化集團有限公司通過對餾分塔的第五段填料改造,實現了垂直篩板技術在煤焦油蒸餾工藝中的應用,解決了煤焦油加工裝置重油循環工藝中系統無法長周期運行的難題,提高了煤焦油精餾分離效率。此舉每年可增加產值2000余萬元,節省檢修費用15萬元。
山西焦化30萬噸/年煤焦油加工項目的焦油蒸餾裝置應用常減壓蒸餾工藝,通過瀝青循環和重油循環為餾分精餾提供熱源。裝置投運以來,餾分塔最下部填料因腐蝕而頻繁損壞,損壞的填料進入塔底又造成循環泵嚴重損壞,僅2006~2007年便影響正常生產時間30天,造成直接經濟損失3000余萬元。
為解決這一技術難題,山西焦化對餾分塔下部填料進行了專題研究和攻關。經過多次論證,該公司首次將餾分塔最下段填料改為垂直篩板塔,使系統運行周期延長至5年,既解決了系統腐蝕問題,又不影響分離。